11月起试运行的TDI冷凝液余热回用项目,回收利用优质水资源、节省电耗的同时,年可节约生消水费用约310余万元,这是甘肃银光聚银化工有限公司检修期间实施的3个节能降耗项目之一。今年以来,该公司构建“源头见效、创新增效、管理提效、维保创效”能源管理机制,向内部挖潜力,向成本要效益、向发展要质量。
甘肃银光聚银化工有限公司开展源头治理,应用新设备,淘汰更换高耗能变压器,将生产线电机升级为高能效电机,提升能源使用效率;对PVC厂循环水冷却塔风机进行变频改造,根据生产线负荷变化情况,及时调整风机运行速度,精细化管控风机电机速率,降低电耗;实施生产、绿化用水计量仪表智能化改造,实现界区所有井下水表数据定时监测,解决员工下井抄表作业安全隐患问题,保障能源计量盘点工作的本质化安全,提升了生消水消耗数据统计效率。
加强节能技术应用创新,发展新质生产力,甘肃银光聚银化工有限公司提升了绿色、节能、低碳运行水平。能源动力厂实施循环水智能加药系统自动化改造后,系统能实时检测循环水质情况,有效指导系统的水质精准排污和补水,实现精准加药、精准控制、节能减排、稳定生产。PVC厂改造 VCM压缩机,年节约电费约40余万元,综合能耗下降100吨标准煤。
以节能减耗为发力点,甘肃银光聚银化工有限公司全面提升能源精细化管理水平,利用能源盘点系统,对各项能源数据进行周、月自动盘点,对能源消耗总量开展对比、分析,提升用能异常情况快速处理能力,控制异常能源消耗。该公司每月核算分析主要产品、各生产单元能耗数据,加强能源考核,排查能耗上升的原因,制定有针对性的措施进行整改,并推广应用节能降耗优秀单位成功的管控方法。
甘肃银光聚银化工有限公司紧盯用能设备大修清理、维护保养,落实落细降本增效工作。TDI厂4号、5号冷冻机累积运行时间较长,导致换热能力下降,该单位对冷冻机组压缩机头进行大修,并全面保养油、氟系统,检查机组电控系统,实现机组工作能效提升,增强制冷效果,减少了循环水用量。该公司组织检修凉水塔、冷却塔,清洗、更换内部填料,增强换热效果。利用大检修及日常小修,TDI厂清理列管式换热器,降低了设备蒸汽消耗量。